HPC
Consulting
Kft.

A HPC Consulting Kft tréninggel támogatott tanácsadással segíti a vállalatokat, hogy a ma kiválósága ne váljon a holnap középszerűségévé.
          HPC Consulting Kft., postacím: 1022 Budapest, Endrődi S. u. 5/A, tel./fax: (1) 326-8037, (1) 230-6986, e-mail: hpc@hpcconsulting.hu
 
E-mail

Megoldások

Szeretnénk néhány példán, kis esettanulmányon keresztül bemutatni hosszú évek során kialakult megközelítésünket, melynek lényege, hogy nem erőltetünk rá megrendelőinkre "kedvenc" eszközeinket, hanem közös munkával az adott feladathoz keressük meg a legmegfelelőbb módszertant. Ha pedig ilyet nem találunk, akkor új eszközöket, eszköz kombinációkat fejlesztünk ki. Nem ismerjük a lehetetlen feladat fogalmát!

Géphatékonyság javítás - OEE növelés

Gépjárműipari beszállító géphatékonyság növelő projektet indított, melyhez közreműködésünket kérte. Ennek keretén belül elsősorban a TPM eszköztárára támaszkodtunk. Az öntevékeny karbantartás bevezetésével alapoztuk meg a fejlesztést: alaptakarítás, cédulázás, a nem megfelelőségek megszüntetése - és ezzel párhuzamosan az adatgyűjtés és elemzés (fókuszált fejlesztés) bevezetésére került sor. Az OEE számításhoz több tucat veszteség kód került azonosításra, majd elegendő mennyiségű adat gyűjtését követő Pareto elemzés után a legnagyobb veszteségek kiküszöbölését tűztük ki célul. Bár a gép állapot nagyot javult és az átállás szabványosítása, javítása (SMED) is szép eredményt hozott, az OEE javulás még nem volt számottevő (bár már ebben a fázisban is jól kimutatható volt a két meghibásodás közt eltelt átlagos időtartamnak a növekedése). A team 5Miért? és más módszerek bevetésével kísérlete meg kideríteni annak okát, hogy miért nem lehet a gépet az optimális sebességen üzemeltetni, és miért van szükség gyakran utánállításra. Miután sikerült a gép egy belső, szemmel nem látható és nehezen mérhető hibáját azonosítani és kiküszöbölni, az OEE érték a korábbi ingadozó 67%-ról stabil 85%-ra nőtt.

A vállalati kollégák szerették volna tudni, hogy 1% OEE javulás kb. milyen költség megtakarítást hoz? Korrekt választ adni nem is olyan egyszerű. Az általunk kidolgozott számítási módszer (OEEeuro) a vállalat-, gép- és termékfüggő paraméterek megfelelő beállítása után azt - a nem egészen meglepő eredményt - mutatta, hogy a három fő veszteségkategória közt nagyok a különbségek. Ha 1%-nyi a teljesítményveszteség csökkentés 1 egység költségmegtakarítást hoz, akkor 1% gépállásveszteség csökkenés 1,6 egységnyit, míg 1% OEE javulás a selejtcsökkenésnek köszönhetően 14 egységnyit!

Standard munkakombináció - mini cella kialakítása

Nagyon sok vállalatnál vannak olyan gépi munkafolyamatok, amelyek nem elég hosszúak arra, hogy a gépet magára lehessen hagyni (vagy a gép megbízhatósága nem teszi azt lehetővé), ugyanakkor a dolgozó a gépi munkaciklus (esetünkben ponthegesztés) alatt tétlenül vár. Egy ilyen esetben sikerült egy másik, egyszerű gépet találni, amelye elfért a ponthegesztő gép közelében, és a teljes ciklusidő kényelmesen belefért az előző gép gépi ciklusidejébe. Ezután került sor a munkahelyek ergonómikus kialakítására, az anyagellátás megszervezése, a teljes folyamat standard munkakombinációs lapjának (SWC) kialakítására és a dolgozók képzésére. A néhány napos csoportmunka eredményeképpen az élőmunka termelékenység a kombinált munkahelyen 30%-kal nőtt.

Selejtcsökkentés - 10 millió forintos megtakarítás néhány napi munkával

Öntőgépen indított TPM projekt kapcsán felvetődött, hogy a jelenlegi adatgyűjtés mennyire alapos a selejt adatok tekintetében (hiszen ezekre szükség van az OEE meghatározásához). Több meglepetésre derült fényt. A feldolgozott selejt adatok kizárólag a vállalaton belül azonosított selejtet tartalmazták, miközben a selejt nagyobbik hányadára a külső helyszínen történt megmunkálás után derült fény. A selejt alakulása az adatok bekérése, pontosítása után sem mutatott semmilyen látható trendet. Az alaposabb utánjárás után következett a második meglepetés: a kollégák abban a tudatban voltak, hogy a kapott adatok a gyártás időpontjára lettek vonatkoztatva, holott azok a megmunkálás időpontja alapján lettek megadva.

A pótlólagos adatok bekérése után elvégzett korrekció nyomán azonnal nyilvánvalóvá volt: a selejt jó részének az volt az oka, hogy az öntőszerszám nem érte el az üzemi hőmérsékletét. A módosított szabályozást követően szinte azonnal jelentősen csökkent a selejt arány, amely csak a szóban forgó gépen mintegy 10 millió forintos megtakarítást hozott éves szinten.

JIT bevezetés speciális körülmények között

A Just-in-Time bevezetésére, a készletek csökkentésére és az átfutási idő rövidítésére kértek fel bennünket kimondottan kis sorozatú és egyedi termékek gyártásával foglalkozó vállalatnál. Mindenki meg volt győződve arról, hogy a JIT bevezetés legfőbb eszköze a Kanban rendszer bevezetése lesz. Egyszerű becslés után nyilvánvalóvá vált, hogy a Kanban bevezetése nem csökkentené, hanem növelné a készlet szintet, ezért azt el kellett vetni. A végül kialakult rendszer fő elemei így a FIFO sorrend betartása és a generikus pull (húzó) rendszer bevezetése lettek, melyben olyan mechanizmus lett kialakítva, hogy a termelés fő fázisaira a készletszint maximálásra került (CONWIP, FIFO sorok). Az új, JIT folyamat támogatására számos eszközt, eljárást, számolótáblát alakítottunk ki.

Lean kultúraváltás

Magyar tulajdonú, régi hagyományokkal rendelkező vállalat a Lean kultúraváltást tűzte ki céljául. Már a projekt kezdetén világossá vált, hogy önmagában a Lean termelési módszerek bevezetésével nem lehet célt érni. Bár a géphatékonyság növelése, az átállások idejének csökkentése, a JIT bevezetése a továbbiakban is hangsúlyos maradt, több más alprojektet is indítani kellett. Ezek összehangolt módon célozták meg a Leannel kapcsolatos kommunikációt, a dolgozók bevonását, a vezetők és dolgozók motiválást és teljesítményük korrekt mérését, valamint a kultúraváltást és módszerbevezetést támogató képzéseket. Javaslatunk alapján nem a tanácsadók váltak a projektek vezetőivé, hanem azok a helyi kollégák közül kerültek ki - a tanácsadók őket támogatták ismereteikkel, javaslataikkal (coaching, facilitátor szerepkör). Így jóval nagyobb az esélye annak, hogy a tanácsadók távozása után az eredmények fenntarthatók, sőt javíthatók lesznek.

Kanban tervezés az elektronikai iparban

A világ egyik vezető elektronikai vállalata azzal a kéréssel fordult hozzánk, hogy tegyünk javaslatot termelési rendszerük olyan megváltoztatására, amellyel számottevőt csökken a készletszint és rövidül az átfutási idő (így gyorsabban tudnak reagálni a vevői igények változására). Az előzetes tájékozódás után egyértelművé vált, hogy a változtatásokra felelősen csak alapos VSM elemzés után lehet javaslatot tenni. A VSM jelenállapot elkészülte után számos lehetőséget kellett mérlegelni a legmegfelelőbb jövőállapotot illetőleg. Így kiderült az, hogy végtermék szupermarketet nem célszerű kialakítani (csak egyes termékekre kisebb biztonsági készletet), és hogy a fő Kanban szupermarketet az összeszerelés előtti fázis elé kell telepíteni, hiszen ezután nagyságrenddel több lett a termékvariáció, mint az előszerelés szintjén.

Palacktöltő sor optimalizálása

Egy jól szervezett, és a dolgozók számát tekintve már meglehetősen "Lean" vállalat palacktöltő, sok manuális munkát követelő sorának optimalizálására vonatkozó részletes javaslat kidolgozása volt a feladatunk. A megszokottnál nagyobb mértékben rendelkezésre álló és megbízhatóbb adatok elemzése azt az eredményt hozta, hogy a szűkösen rendelkezésre álló dolgozói létszám mellett a sort gyakran az optimálisnál kisebb létszámmal üzemeltették. Ennek következmény az volt, hogy a sor teljesítménye az OEE tekintetében drámai módon, de az egy dolgozóra eső megtöltött palackok vonatkozásában is számottevő mértékben csökkent. Az egyes munkafázisok elemzése a rendkívül kis ciklusidők következtében a szokásosnál is nagyobb nehézséget jelentett - a szokásos stopperes időmérés nem volt kivitelezhető. Miután a problémára sikerült kreatív megoldást találni, megszületett a javaslat a sor optimalizálására, mely egyrészt magában foglalta a munkaelemek újraelosztását, másrészt egyes műveletek automatizálásának szükségességére derített fényt.

Az új munkamegosztási módszer kialakításához segítséget nyújtott egy versenytárssal korábban lebonyolított kölcsönös benchmarking látogatás eredménye is. A jelenlegi munkakörök elemzése azt mutatta, hogy a további létszám megtakarításnak komoly ára van, és a vállalat azzal járna jobban, ha a hatékonyság javulását a belső veszteségek kiküszöbölésével érné el, amely pedig nem képzelhető el a dolgozók fokozott bevonása nélkül (ami pedig ellentétes a létszámleépítésre alapuló filozófiával).

      vissza a oldal elejére